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40年匠心制造、品質追求與技術創新,紅星專注生產好機器!作者:紅星機器 發布日期:2015-09-26
某硫鐵礦車間自運營以來,一直采用反擊式破碎機作為二級破碎,選用該設備,主要是考慮到其結構簡單,操作方便,破碎比大,以及產品粒度均勻。然而,該機在生產過程中同樣存在一些致命的缺陷,具體主要表現在襯板及外殼磨損快上,影響生產效率,該廠通過分析不足,進行了一系列的改造, 頗佳。
1、作為破碎機的易磨件,其襯板磨損非常快,頻繁的維修花費了不少的工作時間,同時,維修成本也是一筆不小的費用。尤其是作為二級破碎的反擊式破碎機,其襯板磨損速率是一級破碎機的兩 以上,基本每20天就需更換一塊新的襯板。究其原因主要是襯板排列不合理造成的。
2、原設計反擊式破碎機下機殼高375毫米,而轉子外圓超出下機殼,致使卸料溜槽襯板磨損加快,而且容易磨穿下機殼與溜槽交界的外殼,幾乎每月要焊補一次,半年更換襯板一次(對二級破碎機而言)。
針對上述不足,該廠利用舊系統停車的機會,將兩臺二級破碎機進行改造。
1、將上機殼加寬60毫米,下機殼加寬110毫米。
2、下機殼加高至620毫米。
3、上、下機殼襯板重新排列,上機殼在轉子圓周部分兩側各排兩塊ZGMn13厚45~50毫米,圓弧寬度為200毫米的襯板,下機殼襯ZGMn13厚75毫米的襯板。
1、在轉子圓周部分襯板加厚至45~50毫米,不僅可延長襯板使用時間,而且起了保護附近襯板的作用,其余襯板仍保留原ZG35厚35毫米規格。
2、上、下機殼重新排到襯板后,主要磨損集中在兩塊加厚的襯板(即在近進料口兩側)。
3、卸料溜槽襯板及外殼 保護。
4、減少維修時間,節省備件,備用設備得到保證。
改造后該廠通過十 的實踐,轉子圓周部分的襯板僅更換過兩次,其余襯板包括溜槽襯板磨損量很少,仍可繼續使用。另外外殼及卸料溜槽因得到襯板的有效保護,仍保持完好。可見,該廠的此次改造非常成功,大大增加的整個反擊式破碎機的性能, ,如想了解更多內容,請聯系紅星機器工作人員,聯系電話:0371-67772626。
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